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内选粉筛分技术 |
(时间:2008-6-21 16:54:06) |
由于入磨粒度已降至2mm左右,粗磨阶段已经实现,将φ3.5×12M开路水泥磨分成2仓磨,2仓分别用小球和小段强化研磨,级配方案和仓长作了较大幅度的调整,形成二级粗粉,一级细粉,二级细粉的颗粒级配,一仓L1=3.25m(原4.25m),ψ1=31%,G1=41.2T,Φ1=31.6mm(球用φ20-φ50),二仓L2=8.5M,ψ2=30%,G2=102T(段用φ8×8-φ16×16),由于生产任务紧,科宝公司提供的118块螺旋活化衬板未进行安装就开磨了(等下次停磨再装),开磨运行仅3天,台时产量就达到了90T/h,细度<2%,比表面积>360m2/kg,因75%以上的研磨体及KBM内选粉筛分设备备件均为新的,经开磨继续研磨7天,台时产量稳步提高已达100T/h,细度<2%,比表>360m2/kg,已超过合同规定台时5T/h,与技改前相比,磨机电流下降了13A,吨水泥电耗下降了20KWh左右。如将活化衬板装上,进一步加强筒体表面较远的钢段层的运动程度,消灭滞留区的影响,台时估计还可提高3-5T/h。 KBM内选粉筛分技术改造方案和KBM高新技术产品在成功实施,为公司带来了巨大的经济效益,极大增强了企业的竞争力,按运转率85%计,该水泥磨每年可节电1200多万KWh,每年可节约成本500多万元(按0.45元/KWh计),综合本次技术改造我们有以下切身体会:1、公司在选择技改厂家时用了60多天的时间进行考察比较是完全有必要的;2、企业的资质和上百次改造的成功经验是关键,不是一个设备制造厂家也曾改造了几台磨可以比较的;3、技改时双方的配合程度要密切。
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